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工作总结

2026-04-05 工作总结 转正工作总结

转正工作总结(样本)。

三个月试用期过完了,该写转正申请。我不想整那些虚头巴脑的,还是聊聊我在这段时间碰到的几个真问题、怎么解决的,以及吃了哪些亏。

先说第一个事。入职第三周,我被叫到一个数据采集项目现场。问题很恶心:传感器传回来的振动数据,偶尔会卡一下,延迟跳高几十毫秒。这破事不是每次都出现,跑一两个小时才来一次,客户那边验收过不去,现场负责人急得直转。

我一开始老老实实按图索骥,把驱动代码翻了个遍,看线程调度、查内存拷贝、甚至怀疑过操作系统的时间片。搞了两天,毛用没有。那两天我真是气得想把示波器砸了。

后来我换了个笨办法——不用代码调试,直接拿逻辑分析仪去卡物理层的信号。结果发现,每当板子上的温湿度传感器通过I2C总线上报数据时,我们的采集模块就在那儿干等总线释放。说白了,两个模块抢同一条总线,驱动里只做了个简单的互斥锁,没设优先级。温湿度一来,采集就得排队。

找到病根就好办了。我重新写了那段总线驱动,核心思路是:给数据采集通道一个“插队权”。具体怎么做的?我把I2C的中断处理改成支持优先级嵌套,采集任务的中断优先级设得比温湿度高两档。同时把等待超时从固定值改成了动态可配——查了芯片手册,温湿度传感器允许等待1.2ms,但原来的超时只有500μs,太短了。我调到1ms,既保证采集不丢帧,又不至于让温湿度彻底饿死。改完之后拷机72小时,延迟峰值消失。

这件事让我学到一个教训:光看懂自己的代码不够,必须对整个硬件链路的总线竞争、时序容限有预判。现在每接手一个新模块,我会先花半天把原理图和通信拓扑过一遍,标出哪些地方可能抢资源。

再说第二件,跟生产有关。有次产线反馈,二十块板子有三块在校准环节不过。我到现场看操作员完全按作业指导书操作,但偏置电压就是飘。拿万用表量了参考源,电压正常。

我盯着操作员重复了一遍流程,突然发现一个细节:他烧完引导程序后,习惯性断电,然后慢悠悠地等十几秒才插下一块板子。就是这十几秒,板上的大电容没放完电,导致下次上电时某些寄存器里残留了上次的随机值。

第一次我让他断电后等10秒再操作,太慢。第二次试短接放电,拿镊子碰测试点,1秒不够,电压还有0.3V;试到3秒,降到0.1V以下,安全。后来我直接改工装夹具,加了自动放电回路,连镊子都不用。同时更新了作业指导书,在“断电”后面加了一条:“用镊子短接TP203三秒”。还顺手改了下校准软件,上电后自动做一遍寄存器自检和清零。

从此再没出过批量校准异常。我的体会是:技术骨干不能光会修板子,得把那些偶发的、靠人品的操作变成可重复、可检查的工艺动作。你懂的,一个模糊的步骤,十个人做出十种花样,我们要做的就是堵住那九种错误。

第三个是关于性能优化。我负责的那个数据处理模块,初期处理一帧要8.2毫秒。虽然指标要求5毫秒,但我总觉得还能再压一压。我没有瞎猜,而是用打点计时把整个流程拆成十五段,挨个统计耗时。

结果大跌眼镜——最耗时的不是算法,而是一行日志格式化输出,占了将近40%。这行日志是上一个同事调试时留下的,生产环境根本不需要。我把高频日志改成按等级条件编译,调试级全关掉。另外发现有几个频繁的内存分配操作,每次new/delete开销不小,改成了静态预分配一块固定大小的缓冲区。

改完之后降到3.1毫秒。但这里有个坑得说——去掉日志后,有一次现场死机,因为没有日志可查,差点翻车。后来我加了个环形缓冲区,只保留最后100条关键日志,平时不输出,出故障时远程调取。这个教训告诉我:优化不能一刀切,得留后路。 [精选范文网 547118.COM]

说实话,这三个月我也暴露了不少短板。比如我对嵌入式Linux的实时补丁理解还不够深,上次调那个延迟问题,其实用Ftrace能更快定位,但我当时只会啃硬件,浪费了一天。还有一次跟产线工艺工程师沟通,我嫌对方动作慢,说话冲了点,差点吵起来——后来想想,人家按流程走没错,是我太急。

接下来我会继续死磕一线技术细节,把每次故障处理都整理成可复用的检查清单。技术这条路没什么捷径,说白了就是见招拆招,踩过的坑填平了,下次别人就不用再掉进去。

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