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工作总结

2026-04-27 工作总结 车间工作总结

2026年工厂车间年度工作总结。

这一年下来,手里经手的活儿不算少,趁年底梳理一下,也算给自己一个交代。

年初最头疼的就是2号线挤出段温度波动。那会儿废品率飙到8.3%,质检那边天天催,生产班长急得直拍桌子。我们查了两天,加热圈换了新的,温控表也校准过,还是不行。后来我蹲在机器旁边听声音,发现热电偶的固定螺丝有点松。拆下来一看,安装孔边缘磨出一道沟——长期震动导致热电偶探头在孔里晃,接触面时好时坏。按常规换新的没用,因为安装结构本身就有问题。我找机修师傅车了一个弹簧压套,把热电偶改成浮动压紧式,中间涂了层导热硅脂。这招儿是跟一个老钳工学的,他说“硬碰硬迟早松,弹簧顶着才长久”。改完之后,温度曲线从锯齿状变成一条直线,波动控制在±1.3到1.6℃之间。到现在快十个月了,那个报警再没响过。废品率从8.3%降到了4.1%左右,光这一项,按每月产量算,少报废的料值两万多块钱。

三季度的封切装置问题也够折腾。那台设备切出来的袋子封口强度够,就是切口毛边多,尤其是换卷后头两千个袋子,毛边率能到15%。操作工老刘跟我说:“每次换卷都得站旁边拿镊子挑毛刺,手都抽筋了。”我调出两个月的运行日志,发现每次换卷后切刀压力没变,但膜卷直径从满卷到小卷,压力应该跟着调才对。原来的PLC程序里没这个逻辑。我花了四个下午,在程序里加了一段压力补偿:每检测到膜卷直径变化500毫米,切刀压力自动调0.02兆帕。改完第一次试机,老刘盯着出料口看了十分钟,回头跟我说:“哎,这回行了!”抽检了五百个袋子,毛边只有两个,还都是轻微的那种。现在毛边率长期稳定在1%以下,老刘再也不用拿镊子了。

说到设备维护,五月份那次主轴断裂给我敲了警钟。那台混料机按计划还有两周才到大修周期,结果主轴突然断了。拆开轴承座,滚道上一片麻点,润滑油里挖出来的铜末有小指甲盖那么大。我翻出以前的维保记录,发现大家太相信固定的日历周期了——规定八千小时换油就是八千小时,早一天都不动。这不扯淡吗?从那以后,我每周五下午雷打不动花半小时测振动和油样。振动值超过4.5毫米每秒就重点关注,油液铁谱分析发现颗粒浓度涨得快,就提前换油或者检查轴承。这套办法跑下来,下半年计划外停机只有两次,而去年同期有五次。车间主任在例会上没说表扬的话,只说了句“这路子对,继续搞”。 【w286.com 迷你日记网】

上半年还有个事儿,虽然不大,但我觉得挺值。MES系统上了设备状态看板,满屏幕红绿灯,操作工看得一脸懵。有个新来的小姑娘指着红灯问我:“师傅,这机器坏了,坏哪儿了?”我一看,报警代码是E-207,说明书上写着“封切刀压力偏差超限”,可她不识字啊不是不识字,是看不懂代码含义。我拉上两个徒弟,把所有报警代码重新翻译了一遍。比如说E-207直接显示成:“封切刀压力偏差——当前0.42兆帕,正常范围0.38到0.45兆帕,去检查气路调节阀。”花了三天时间把17个常见故障的排查步骤写清楚,做成双面塑封卡片,用扎带挂在每台设备旁边。后来那个小姑娘自己对着卡片,十分钟就搞定了一次压力波动,跑过来跟我说:“师傅,这卡片比看手机强多了。”我当时没笑,心里挺高兴的。

当然也有掉链子的时候。上个月一台老式印刷单元的套色老是跑偏,我判断是编码器坏了,从备件库领了个新的换上,还是不行。又怀疑是伺服驱动器参数丢了,重新灌了一边参数,依旧偏。折腾了两天,没法子了,打电话请厂家的人来。人家来了之后,拿手电筒照了一下传动皮带,说:“你看,皮带齿都磨平了,打滑呢。”换了一根五十多块钱的皮带,十分钟搞定。我那两天白干了不说,还耽误了生产班一个下午的产量。这事儿我记到现在,以后排查故障不能再只盯着电气部分,机械传动也得排在前头。现在我的排查清单第一项就是“皮带、链条、联轴器有没有物理磨损”,写在笔记本第一页。

带学徒也是今年的任务。分给我两个小伙子,一个姓李一个姓王。小李小王刚开始不敢动手,我就让他们跟着做振动检测和油样取样,慢慢教怎么看频谱图、怎么判断轴承故障频率。有一次油液分析发现铁谱颗粒浓度偏高,我让他们自己判断是哪个部件的问题。小李翻了之前的记录,发现上次大修时减速机的输出轴轴承没换,提出可能是那里磨损。拆开一看,果然滚珠已经有点蚀了。能自己推到这一步,算是有进步。

明年的事儿我心里也有个数:把振动和油液的数据好好积累起来,争取给每台关键设备做个健康档案;把那两徒弟带出来,至少能独立处理八成常见故障;还有就是把今年处理过的故障写成一本小册子,不光写步骤,还要写清楚我当时是怎么判断的、有什么坑。

干我们这行的,说白了就是跟机器朝夕相处。你骗它,它就骗你——你少紧一颗螺丝,它就多停一个班。这话不好听,但在理。

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